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PCB设计:“背板问题”分解

2021-03-15 18:14:16
同样是插服务板和交换板。为什么其他槽没有问题?不是背板吗?这真的是一个折磨灵魂的问题。
我们当然有办法解决这个问题,就是模拟和测试。我们老铁路一直有上述问题。他们手里有大量的交换和服务板,以前的旧系统没有故障,所以他们只打算修改背板来解决信号质量差的问题,所以他们只把带有服务卡插槽的连接器的背板发给我们测试。总比没有好。只要能检测到其中一块板子,我们还是有办法定位问题的。下图显示了背板过孔的阻抗测试和仿真结果。
测试结果显示在左侧。我们直接测试了从7槽通孔到后面服务板槽的线路阻抗。从模拟和测试结果可以看出,通孔的阻抗确实很低,约为70~75ohm,测试结果末尾的最低阻抗在80~90ohm之间。这是由于该位置的服务板插槽末端的连接器和开路,增加了过孔的阻抗,但阻抗仍然低得多。
虽然没有开关板和服务板进行实际测量,但是从背板模拟和测试的对比来看,模拟和测试结果是完全一致的,所以我们可以基于相同的方法对开关板和服务板上的过孔进行建模,这也是SI领域常见的方法,这与我们的高速测试板验证是一样的原因。通过对开关板上L3信号过孔进行建模和仿真,BGA和连接器处过孔的阻抗如下图所示。
从仿真结果可以看出,过孔阻抗与之前的估计吻合较好,不超过60欧姆,尤其是连接器处的过孔只有55ohm左右,对信号质量影响很大。从被动协议的角度来看,最直接的影响是信道的回波损耗指数。由于业务板和交换板的处理方法、板和堆叠是相似的,所以不需要重复建模,它们的过孔阻抗也是相似的。
最后,根据各部分的模型和路由情况,对系统进行无源信道仿真,得到的信道参数如下图所示:
从仿真结果可以看出,信道的回波损耗确实超标,这也影响了插入损耗(9槽系统全长小于8英寸),这也是眼图不好的原因。
此时,如果我们尽可能优化背板过孔,并将背板通道延长至5英寸,以减少回波损耗的影响,通道无源模拟结果如下图所示:
可以看出回波损耗仍然超标,插入损耗较大,说明仅通过优化背板来解决眼图差的问题是不可行的。
然后我们来看看背板没有优化的情况,只优化了交换板,交换板上的线加长到3英寸。仿真结果如下图所示:
可以看出,回波损耗有所改善,插入损耗也有所降低,能够满足协议的无源要求。这个结果也可以解释为什么其他插槽的眼图问题不大,主要是因为业务板上其他插槽的信号线比比较长,没有长存根的影响。因此,如果你只想换一个板,优化交换板或者业务板都是性价比最高的解决方案。当然,如果你想抓住更大的系统或者兼容后期更高速的系统,一次性彻底解决问题,最好是把所有的交换板、业务板、背板都优化(不必要的)(不差钱方案)。

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